【公司信息】:
日東電工位于佛山市南海區。創建于1995年,是一家專業生產硬質合金圓鋸片的澳資企業,調研時員工近1100人,現有員工800多人。經過十多年的持續發展,公司擁有現代化廠房和先進的生產機械設備,設計和開發能力行業領先。
【行業類型】: 紙品行業
【項目背景】:
1、項目組調研中得知:公司高層、造紙廠管理人員,都在反映紙機克重/水份合格率低,波動大,是困擾造紙廠提升產量的主要原因;
2、因產品克重、水份不穩定,產品時好時壞:克重低、水份高,客戶就會因長度不夠,成本增加而抱怨,水份低、克重高又會增加公司制造成本。
【解決策略】:
一、邦有道管理顧問克重、水份合格率數據統計分析
1.實施前的做法和問題:
(1)品管部門隸屬生產部,所以4月份之前的品質合格率數據很高,但是誰知道都不是真數據;
(2)產品品質不穩定,產品時好時壞,客戶抱怨大;導致:都知道克重、水份合格率不高、不穩定,但具體到什么原因影響的,大家沒有運用數據、分析數據,更沒改善的方向!
2.實施后新的做法:
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針對問題 |
改善動作 |
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每天有記錄數據但不清楚如何運用數據 |
1、統計了4月4日-30日的克重、水份合格率的數據,4月份車間克重合格率是79.7%;水份合格率77% |
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2、對克重合格率數據進行深入分析,3200#紙機為81%、2400#紙機80%、1575#紙機為78%; |
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3、對水份合格率數據進行深入分析,3200#紙機為89.3%、2400#紙機67.75%、1575#紙機為77%; |
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4、通過對數據深入分析發現:2400#紙機克重合格率80%,水份合格率67.75%為車間薄弱環節 |
項目組在5月13日回總部陳述調研報告后,總部要求進行二次調研,對數據進行再次收集統計、分析。
3.實施后新的做法:
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針對問題 |
改善動作 |
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每天有記錄數據但不清楚如何運用數據,及影響原因不清楚 |
1、統計了5月8日-18日2400#紙機的克重、水份合格率的數據,克重合格率是83.1%;水份合格率78%,依舊是車間合格率最低; |
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2、造紙廠2013年1-4月份因品質客訴次數就達73項次,月均22次/月(含春節)。 |
小結:
通過以上動作,了解到克重、水份的一份真實數據,也了解到克重、水份品質對客戶的影響;
數據收集后,如何使這些數據通過進行有效動作改善并傳達到各生產班組、如何保障這些動作得到有效跟進、有效達成就成為我們重點考慮的問題。
針對這種情況,我們展開了以下的動作。
二、對影響克重、水份合格率原因分析
1.實施前工作習慣和問題:
車間管班、班長每天都很忙,生產的克重、水份合格率不高、極不穩定,但又不知道原因。
2.實施后的做法:
召集管理人員、生產老員工討論,確定了導致異常的原因:
(1)沒有品質檢驗標準;
(2)車間沒有提前一天下達日計劃,排單以出貨為主,沒有對產品克重幅度落差太大進行統籌;
(3)每班對來漿濃度由品管員進行一次抽檢,抽檢頻次太少;
(4)對壓榨氣壓、蒸汽氣壓巡查、濃度的自動調節儀的巡查及頻率少;
(5)毛布的清潔和更換頻率沒有規定;
(6)來漿直接注入使用中漿池;
(7)車間人員對克重、水份合格率不關注。
三、組織技術骨干研討,初步確定攻關動作、改善重點、形成方案;1.實施前的工作習慣:
管理人員對效率提升各有建議,但沒有進行綜合和統籌,各自按自己的方法去做,短期效果不明顯或得不到實施就慢慢的放棄了一些好的建議和方法。
2.實施后新的做法:
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針對問題 |
改善動作 |
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管理人員對效率提升各有建議,但沒有進行綜合和統籌,各自按自己的方法去做,短期效果不明顯或得不到實施就慢慢的放棄了一些好的建議和方法。 |
成立攻關小組,以副總為統籌協調,以造紙廠廠長為動作實施的具體負責人,進行動作分解,分工; |
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組織全體管理人員、班組成員,認真分析影響的原因,對可能存在的因素都列出來,然后逐條制定改善措施; |
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由廠長牽頭根據討論的結果制定攻關方案,并讓全體成員、管理人員會簽; |
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會簽之后的方案正式生效,大家必須按方案要求一個個動作去做,去執行 |
四、建立排查動作
1.實施后的做法:
首先在主計劃中對3200#進行克重/配度的排查;
2.實施后的做法:
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針對問題 |
改善動作 |
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品管員是依據一份通知作為標準來進行品質檢驗 |
要求造紙廠和品管部研討并制作《水份測試指導書》、《定量指導書》,讓品管員作業有標準,有依據。 |
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對克重水份合格率不關注 |
在車間紙機旁,設置《克重/水份統計看板》,每卷原紙產出品管員進行抽檢現場公布克重水份數據、責任管班每天協調會上檢討未達成原因; |
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也沒對克重幅度相差太大的進行統籌調整 |
PMC計劃員每天16:00前依據主計劃制訂次日生產日計劃,并下發,對克重幅度變化太大的進行集中、有階梯的排產,《日計劃》; |
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來漿直接注入使用中漿池 |
由磨漿班長控制斜篩過漿量,來漿先注入儲備漿池,限制來漿直接注入正在使用中的漿池; |
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由品管員每12小時進行一次抽檢來漿濃度 |
購置甩干機,添加天平,規定磨漿工2小時進行一次來漿檢測,并記錄,對超出標準的通知班長進行調節加水、減水來控制來漿濃度,記錄; |
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磨漿工對斜篩網每12小時清理一次 |
規定磨漿工每4小時進行一次斜篩清理; |
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沒有定時巡查濃度自動調節儀 |
規定班長每1個小時至少巡查一次濃度自動調節儀,對超出標準的進行人工的調節控制,并做好記錄; |
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每天由管班對班長每1個小時巡查濃度自動調節儀,的記錄進行不少于4次的抽查,并簽名。 |
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沒有規定對壓榨氣壓、蒸汽氣壓巡查的頻率 |
規定每一卷紙進行一次壓榨蒸汽氣壓表的巡查,并做記錄; |
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毛布的清潔度對克重影響 |
10天一次計劃停機保養時清洗毛布(異常停機隨時清洗,2個月時間更換一次毛布(由技術確認毛布實際狀況); |
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毛布更換影響質量及幾天產量 |
會議決議規定:更換毛布只允許每次更換一張,不得同時更換兩條; |
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設備零配件庫存金額3月為443.9萬,例常規軸承每月領用240元左右,但庫存是月使用量的106倍 |
對機臺常用易損配件建立安全庫存表,每周六12:00前提出易損件安全庫存備料需求計劃《易損件安全庫存表》。 |
3、通過上述動作以后,基層管理人員的習性變化:
(1)工作目標和方向比以前明確了;
(2)心態的變化:
以前紙機班長不愿管本紙機人員,總認為是管班的事,管班在研討方案時一直在嘆氣,說現在工作任務太多,忙不過來,通過任務細分下達,管班乃至整個基層管理的氛圍在慢慢發生著變化。
在5月6日方案動作分析會后;造紙廠廠長對項目組老師說:“這個其實怎么做都知道,但是沒有像現在這樣進行細分,明天就把這些表單落實下去,讓車間馬上開始去做”。
4、小結:
通過以上動作的推行,車間各巡檢動作得到了規范和清晰,克重、水份合格率也由73.9%提升到83%,但是以設備為主的生產,對設備的穩定,尤為重要,要想全面提升克重、水份合格率,還要進一步進行瓶頸分析。
五、設備、異常的快速處理
1.實施前的工作習慣:
(1)機臺設備日常保養隨意沒有明確規定時間;
(2)設備部沒有明文規定的點檢保養;
(3)品管部的克重、水份檢測儀器只有使用、沒有維護保養;
(4)未建立異常處理機制,出現異常反饋對象錯位。
2.實施后的做法:
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針對問題 |
改善動作 |
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機臺設備日常保養隨意沒有明確規定時間 |
生產班組每天交接班一個小時內對機臺設備做清潔點檢等日常保養,紙機各崗位進行填寫交接班檢查表; |
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設備部沒有明文規定的點檢保養 |
設備部每天上班8:30前對機臺、設備、空壓機、鍋爐、電機進行檢修、排查,并記錄; |
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品管部的克重、水份檢測儀器只有使用、沒有維護保養 |
規定品管部每天下班前對檢測儀器進行清潔保養,及進行校驗:《交接班記錄表》試行 |
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未建立異常處理機制,出現異常反饋對象錯位 |
發生生產異常時班長在5分鐘處理完畢,5分鐘內不能處理完成的在2分鐘內通知管班,管班在5分鐘處理不了,在2分鐘內通知廠長及相關人員到現場解決,接到通知人員在5分鐘內趕到現場。 |
六、執行過程中的頻繁檢查
1.實施前的工作習慣:
(1)沒有對生產、品質進行檢討和總結,問題點重復發生;
(2)管班、班長之間每天有開交班會,班長管不了員工,員工也沒有參與感,管班、班長一直抱怨工作量大,忙不過來,沒時間檢查員工的動作。
2.實施后的做法:
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針對問題 |
改善動作 |
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沒有對生產、品質進行檢討和總結,問題點重復發生 |
PMC每天15:00召開生產協調會議,對頭天日計劃進行總結;對當天生產進度和生產異常進行協調形成會議決議進行跟進; |
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廠長每天在協調會上,對頭天工作進行檢查,對當天工作進行安排及該注意事項。每天檢討攻關進程及攻關效果。 |
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管班、班長之間每天有開交班會,班長管不了員工,員工也沒有參與感,管班、班長一直抱怨工作量大,忙不過來 |
每天2:40分 召開紙機班組員工班前會下達當天生產計劃,檢討頭天生產計劃達成情況,特別針對頭天或上班的品質或工藝參數、損耗、設備等異常作原因分析和改善對策。《班前會臺賬》。 |
附件:生產協調會議、攻關效果、班前會臺賬
七、執行過程中的頻繁總結
1.實施前的工作習慣:
(1)沒有頻繁的工作總結及成績肯定,員工不關注自己的業績;
(2)攻關動作員工答應做,經常不按要求做;
(3)管理人員沒有參與感,做好與做壞沒有人去關注。
2.實施后的做法:
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針對問題 |
改善動作 |
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沒有頻繁的工作總結及成績肯定,員工不關注自己的業績 |
每日上午10:00前生產部進行統計,并PK排名; |
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依據獎勵細則,每天公布、廠長每天在車間進行獎捐; |
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階段攻關周結束時,二天內召開階段攻關周小結會; |
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攻關動作員工答應做,經常不按要求做 |
稽核員每天不少于四次到現場檢查并填寫《稽核檢查表》,每次不少于1個小時,對未按要求作業進行現場開單樂捐; |
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管理人員沒有參與感,做好與做壞沒有人去關注 |
每周三召開周例會,對一周執行率排名第一的現金獎勵,頒發紅旗予以肯定,對執行率倒數第一的頒發黃旗要求在會上檢討并承諾(5月29日開會前會):議程、匯報內容。 |
【項目成效】:
項目
分類
調研數據
5月19-26日
5月27日-30日
提升幅度
2400#紙機攻關數據變化
克重
80%
88.67%
90.1%
↑12.63%
水份
67.75%
86.32%
86.7%
↑27.97%
注:本次攻關成果不進行金額換算
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項目 |
調研數據 |
5月19-26日 |
5月27日-31日 |
(19-31日) 累計 |
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客戶投訴次數 |
22次/月 |
4次 |
2次 |
6次 |
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下降次數 |
5.13次/周 0.73次/天 |
1.13次 |
0.92次 |
2.05次 |
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下降幅度 |
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↓22% |
↓31.5% |
↓25.5% |
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