【公司信息】:
中山市理丹電器有限公司成立于1995年2月,前身是“中山市凱華電子有限公司”,坐落在廣東省中山市南區第三工業園,后收購了第三工業區更名為理丹工業園,公司占地面積為三萬多平方米,發展至今人員已達到2000多人,主要從事仿古電唱機、組合音響、CD、DVD、 MP3、多功能收音機、收錄機等電子產品的研發、制造與銷售 ,產品先后通過UL、ETL、GS、SAA、3C、CE、TISI等認證,市場以歐美為主(TESCO,CAREFOUR,IT,BESTBUY,WALMART)覆蓋日本、澳洲、東南亞、中東、非洲等地區。
【行業類型】: 電子行業
【項目背景】:
【解決策略】:
一、邦有道管理顧問對數據統計,清楚現階段效率的現狀
1、實施前的工作習慣:
經過一期管理實施,生產效率有一定的提升,但提升和程度不高,成為效率的瓶頸,管理人員都認為這是歷史最高值,憑經驗認為沒有其他辦法再會使生產效率提升;只知道出不了貨,人均小時效率不多高仍不清楚,有沒有再改善的方法更不清楚;
2、實施后的做法:
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針對問題 |
管理實施動作 |
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人均小時效率不多高仍不清楚 |
經車間統計,人事行政、財務審核,人均小時工資為6.85元/小時; |
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有沒有再改善的方法更不清楚 |
由工藝、全體人員共同參與并提出提升生產效率的合理化提案;2011年10月15日開始形成工藝改良提升效率攻關方案(修正版); 2011年12月15日總結了攻關方案的有效性,針對參與面和激勵方案進行補充修正攻關方案,由工程部內部覆蓋到車間的人員全體參與。 |
二、對影響效率的原因進行分析
1、實施前的工作習慣:
(1)產品的工藝復雜,工程師在產品設計時沒有從簡化工藝方面考慮;
(2)加工工序多,工程師、技術員沒有從工序合并的手法進行物料的開發與設計;
(3)PE沒有制作相關的工裝夾治具來輔助員工的操作動作,全靠操作員個人的經驗技能來完成;
(4)產品質量頻繁發生,ME無作相應的現場改善導致生產效率低下;
2、實施后的做法:
案例一:E-E130唱桿加工改良
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實施前做法 |
實施后做法 |
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工藝缺陷點:操作部件很難對位,拿放不方便,每壓一個動作時,作業員都需目視對準并扶正才能完成作業,用時40S(簡單而言是操作不方便,動作復雜,影響生產效率)
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工藝改進方法:增加圓形塊定位,部件很容易放入定位槽,而且拿與放很方便,作業的時候只要部件放置上去(減去目視和扶正作業);拉動手柄到位后便能完成作業,作業完成時間15S。
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前后效果: 使用夾具安裝后可減少25S,工序效率提升62% |
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案例二:E-51A3貼膠腳的工藝改良 |
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實施前做法 |
實施 后做法 |
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工藝缺陷點:固定音箱膠腳時,設計上沒有預留固定膠腳的標識及定位點,所以貼出來的4個位置膠腳出現不對稱,放膠腳定位時膠腳會粘手,操作上非常不方便,用時28S。
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工藝改進方法:增加了夾具直接套到音箱面固定避免會移動,且膠腳位置固定防止貼出來的膠腳4個位置不對稱,膠腳定位孔固定了直接撕膠腳到定位孔上,共可減少兩個動作,用時15S。
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前后效果: 使用夾具后工時減少了13S,工作效率提升了46%。 |
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案例三:E-6506喇叭板工藝改良 |
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實施前做法 |
實施 后做法 |
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工藝缺陷點:在加工喇叭時要穿4個螺絲到喇叭板再放喇叭,然后再穿4個墊片及擰4個螺母,最后固定螺母,工序復雜,而且必須要用2人操作。 |
工藝改進方法:在喇叭板上做一個小螺絲引孔,改4個PWA3*12MM螺絲,在操作中直接在將喇叭放在喇叭板上,打螺絲即可。 |
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前后效果: 更改后可優化將“穿螺絲、螺母、介子”工序去掉,減去操作人員2人,直接提高生產效率! |
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案例四:E-C630天線葫蘆片物料改良 |
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實施前做法 |
實施 后做法 |
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工藝缺陷點:實際操作時,需要在葫蘆片上加錫,在將連接線焊上葫蘆片上,需要一個人專門焊接,而且也使用了大量的錫線,人員操作很不可控,也容易出現焊接的工藝問題。
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工藝改進方法:直接改訂制帶葫蘆的線材,而且供應商使用的是機械加工,增加的成本就是錫的成本,我們還可以省下一個人。 |
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前后效果: 更改前需要1個人加工焊接葫蘆片,并用時10秒; 更改后來料成型,取消加工焊接葫蘆片工序,直接省1人。 |
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案例五:E-1154調諧支架模具修改 |
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實施前做法 |
實施 后做法 |
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工藝缺陷點:車間生產過程中出現針停、緊不穩定的現象,經過分析是指針支架與調諧支架之間扣位偏緊,導致指針在行程時緊、?,F象,而且車間使用兩個人來加工指針槽解決,而且每人用時30S。 |
工藝改進方法:直接將調諧支架改模,省掉兩個加工的人員。 ![]() |
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前后效果: 改善后可以減少兩個人力,直接提高生產效率。 |
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案例六:E-1041調諧鈕模具修改 |
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實施前做法 |
實施 后做法 |
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工藝缺陷點:生產過程中發現調諧鈕有虛位,PVC調到盡頭時調諧鈕還可調動,原因是調諧鈕骨位有偏小,調諧連接柱槽位偏大0.2mm造成。車間的解決辦法是增加人力并貼膠紙在調諧鈕上。
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工藝改進方法:將調諧鈕骨位加寬0.2mm,裝在調諧連接上沒有虛位,整機改善了調諧有虛位的問題
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前后效果: 更改前增加1人貼膠紙時間10秒。更改后取消貼紙等輔料并節省了一個人。 |
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【項目成效】:
動作
共提出項目
效果
節省金額
改模具
20項
減少23人
51241元
改物料
16項
減少11人
36919元
增夾具
13項
提升效率34%
4394元
共節省金額
92554元
調研前人均加工費6.85元
實施后人均加工費9.14元
提升2.29元/H
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