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電子廠生產品質改善方案_理丹電器工藝技術改善_邦有道管理顧問

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理丹《精益改善提升》案例

瀏覽量:2538 發布時間:2022-01-11 18:29:03 類型: 咨詢模塊案例 分享:
案例介紹

    公司信息】: 

           中山市理丹電器有限公司成立于1995年2月,前身是“中山市凱華電子有限公司”,坐落在廣東省中山市南區第三工業園,后收購了第三工業區更名為理丹工業園,公司占地面積為三萬多平方米,發展至今人員已達到2000多人,主要從事仿古電唱機、組合音響、CD、DVD、 MP3、多功能收音機、收錄機等電子產品的研發、制造與銷售 ,產品先后通過UL、ETL、GS、SAA、3C、CE、TISI等認證,市場以歐美為主(TESCO,CAREFOUR,IT,BESTBUY,WALMART)覆蓋日本、澳洲、東南亞、中東、非洲等地區。


    行業類型】: 電子行業

    項目背景】:
           1、項目組在調研時發現,整個生產部生產效率低,人均小時加工費產值只有6.85元。
           2、針對人均小時加工費產值低進行再次分析發現,產品工藝復雜,加工工序多,并且操作不方便,需要大量的人力操作來完成。
           3、產品的質量無保障,全靠人員操作技能來完成,無工裝夾具作附助。


    咨詢模塊分析】: 工藝技術改善


    解決策略】:


    邦有道管理顧問對數據統計,清楚現階段效率的現狀

    1、實施前的工作習慣:

    經過一期管理實施,生產效率有一定的提升,但提升和程度不高,成為效率的瓶頸,管理人員都認為這是歷史最高值,憑經驗認為沒有其他辦法再會使生產效率提升;只知道出不了貨,人均小時效率不多高仍不清楚,有沒有再改善的方法更不清楚;

    2、實施后的做法:

    針對問題

    管理實施動作

    人均小時效率不多高仍不清楚

    經車間統計,人事行政、財務審核,人均小時工資為6.85元/小時;

    有沒有再改善的方法更不清楚

    由工藝、全體人員共同參與并提出提升生產效率的合理化提案;2011年10月15日開始形成工藝改良提升效率攻關方案(修正版)

    2011年12月15日總結了攻關方案的有效性,針對參與面和激勵方案進行補充修正攻關方案,由工程部內部覆蓋到車間的人員全體參與。

    二、對影響效率的原因進行分析

    1、實施前的工作習慣:

    1)產品的工藝復雜,工程師在產品設計時沒有從簡化工藝方面考慮;

    2)加工工序多,工程師、技術員沒有從工序合并的手法進行物料的開發與設計;

    3)PE沒有制作相關的工裝夾治具來輔助員工的操作動作,全靠操作員個人的經驗技能來完成;

    4)產品質量頻繁發生,ME無作相應的現場改善導致生產效率低下; 

    2、實施后的做法:

    案例一:E-E130唱桿加工改良

    實施前做法

    實施后做法

    工藝缺陷點:操作部件很難對位,拿放不方便,每壓一個動作時,作業員都需目視對準并扶正才能完成作業,用時40S(簡單而言是操作不方便,動作復雜,影響生產效率)

     

    工藝改進方法:增加圓形塊定位,部件很容易放入定位槽,而且拿與放很方便,作業的時候只要部件放置上去(減去目視和扶正作業);拉動手柄到位后便能完成作業,作業完成時間15S。


    前后效果:

    使用夾具安裝后可減少25S,工序效率提升62%

     

    案例二:E-51A3貼膠腳的工藝改良

    實施前做法

    實施 后做法

    工藝缺陷點:固定音箱膠腳時,設計上沒有預留固定膠腳的標識及定位點,所以貼出來的4個位置膠腳出現不對稱,放膠腳定位時膠腳會粘手,操作上非常不方便,用時28S。


    工藝改進方法:增加了夾具直接套到音箱面固定避免會移動,且膠腳位置固定防止貼出來的膠腳4個位置不對稱,膠腳定位孔固定了直接撕膠腳到定位孔上,共可減少兩個動作,用時15S。


    前后效果:

    使用夾具后工時減少了13S,工作效率提升了46%。

     

    案例三:E-6506喇叭板工藝改良

    實施前做法

    實施 后做法

    工藝缺陷點:在加工喇叭時要穿4個螺絲到喇叭板再放喇叭,然后再穿4個墊片及擰4個螺母,最后固定螺母,工序復雜,而且必須要用2人操作。

    工藝改進方法:在喇叭板上做一個小螺絲引孔,改4個PWA3*12MM螺絲,在操作中直接在將喇叭放在喇叭板上,打螺絲即可。

    前后效果:

    更改后可優化將“穿螺絲、螺母、介子”工序去掉,減去操作人員2人,直接提高生產效率!

     

    案例四:E-C630天線葫蘆片物料改良

    實施前做法

    實施 后做法

    工藝缺陷點:實際操作時,需要在葫蘆片上加錫,在將連接線焊上葫蘆片上,需要一個人專門焊接,而且也使用了大量的錫線,人員操作很不可控,也容易出現焊接的工藝問題。


    工藝改進方法:直接改訂制帶葫蘆的線材,而且供應商使用的是機械加工,增加的成本就是錫的成本,我們還可以省下一個人。

    前后效果:

    更改前需要1個人加工焊接葫蘆片,并用時10秒;                                                                                                               更改后來料成型,取消加工焊接葫蘆片工序,直接省1人。

     

    案例五:E-1154調諧支架模具修改

    實施前做法

    實施 后做法

    工藝缺陷點:車間生產過程中出現針停、緊不穩定的現象,經過分析是指針支架與調諧支架之間扣位偏緊,導致指針在行程時緊、?,F象,而且車間使用兩個人來加工指針槽解決,而且每人用時30S。 

    工藝改進方法:直接將調諧支架改模,省掉兩個加工的人員。



    前后效果:

    改善后可以減少兩個人力,直接提高生產效率。                                                                                                                                      

     

    案例六:E-1041調諧鈕模具修改

    實施前做法

    實施 后做法

    工藝缺陷點:生產過程中發現調諧鈕有虛位,PVC調到盡頭時調諧鈕還可調動,原因是調諧鈕骨位有偏小,調諧連接柱槽位偏大0.2mm造成。車間的解決辦法是增加人力并貼膠紙在調諧鈕上。


    工藝改進方法:將調諧鈕骨位加寬0.2mm,裝在調諧連接上沒有虛位,整機改善了調諧有虛位的問


    前后效果:

    更改前增加1人貼膠紙時間10秒。更改后取消貼紙等輔料并節省了一個人。

     


     


           


    項目成效】:

    動作

    共提出項目

    效果

    節省金額

    改模具

    20項

    減少23人

    51241元

    改物料

    16項

    減少11人

    36919元

    增夾具

    13項

    提升效率34%

    4394元

     

     

    共節省金額

    92554元

    調研前人均加工費6.85元

    實施后人均加工費9.14元

    提升2.29元/H


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