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電子廠流水線改造方案_冠鑫工廠管理咨詢_邦有道管理顧問

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冠鑫《流水線改造提升效率》案例

瀏覽量:1815 發布時間:2022-01-11 18:25:19 類型: 咨詢模塊案例 分享:
案例介紹

    公司信息】: 

           

          公司創建于2005年,是一家集研發、生產、銷售于一體的專業汽車音響生產企業,公司位于江門市江海區五邑路438號工業區,交通便利,地理位置優越,與邦民制藥和金鈴毗鄰,廠房占地面積5000多平方米,擁有數字化的辦公大廳,公司先后引進先進的ERP管理系統和通過ISO質量管理體系認證,在行業里屈指可數的現代化生產車間;曾多次受到國內外客戶的一致好評,公司車載音響年生產能力60萬臺,產品涵蓋汽車影音GPS導航系統,車載DVD、CD碟片播放器,車載MP5、車載MP3、車載卡帶機等,遠銷全球。
     公司秉持著 "客戶至上,誠信為本,義利相濟,財富增值" 的理念,致力于為客戶提供高科技產品,與用戶一起發展壯大。

    行業類型】: 電子行業

    項目背景】:

           1.流水線上的產品流向不是直線,而是對面或反向流動;
           2.流水線不平衡,部分崗位堆積;
           3.員工不是裝好一個投放一個,而是成批投放或成批移交給下一個工位;
           4.部分員工在座位上呆坐、沒事做;
           5.員工上班紀律散漫、隨意離開崗位;
           6.更換機型換線時間過長;
           7.現場管理人員管理意識不足,無法掌控整條拉線的運作情況,只能救火頂工位。

    咨詢模塊分析】: 精益生產


    解決策略】:

        

    邦有道管理顧問進行現狀分析

    1.實施前的工作習慣:

    知道流水線效率不高、測試合格率低的問題,但是卻沒有統計生產效率、測試合格率的準確數據;也不知道低到什么程度!

    2.實施后新的做法:

    統計分析2011年6月份:

    1)DVD小時產量僅85臺;卡帶機小時產量僅100臺;U盤機小時產量僅160臺;

    (2) KB版測試合格率僅91.65%。

     

    分析主要原因

    1.實施前的工作習慣:

    管理人員對生產效率低、測試合格率低的原因,大致都知道,但沒有具體的分析,也沒有采取具體措施,也沒有跟進,導致,最終問題也不了了之,漠視問題的存在。

    2.實施后新的做法:

    組織管理人員進行討論,分析總結主要影響因素:

    1)無人統籌、組織流水線的改造;現場管理人員對流水線改造的基礎相對薄弱,不知從何入手;

    2)產前準備不充分,工裝夾具、排拉不匹配,導致工序工時不平衡

    3)計劃粗放、無序,物料不配套供應;造成待料停線; 、;

    4)現場管理混亂,員工動作不規范

    5)員工自檢意識差,測試合格率低

     

    制定改善對策及具體動作

    1.實施前的工作習慣:

    1)無人統籌、組織流水線的改造;現場管理人員對流水線改造的基礎相對薄弱,不知從何入手;

    2)產前準備不充分,工裝夾具、排拉不匹配,導致工序工時不平衡;

    3)計劃粗放、無序,物料不配套供應;造成待料停線;

    4)現場管理混亂,員工動作不規范;

    5)員工自檢意識差,測試合格率低;

    2.實施后新的做法:

    針對問題

    具體動作

    無人統籌、組織流水線的改造。現場管理人員對流水線改造的基礎相對薄弱,不知從何入手。

    1.對公司高層、基層管理人員進行流水線改造的宣導及思路闡述;明確流水線改造的目的和目標,確定改造小組成員名單。

    2、組織管理人員進行生產線平衡理論的培訓及考試;

    3、樣板流水線的選取,以KB板為試點,7月25日開始實施。

    產前準備不充分,工裝夾具、排拉不匹配,導致工序工時不平衡。

    1.對流水線進行區域規劃及流水線傳輸帶間距的設定;

    2、各工序IE工時的測算;

    3、排拉圖的討論制定;

    4、工位及裝夾治具的重新調整。

    計劃粗放、無序,物料不配套供應;造成待料停線。

    1.推行日計劃:PMC計劃員制定主計劃,月計劃,周滾動計劃,通過單單排查及《備料欠料表》每天更新《周滾動計劃》,每天16:30與物控員、倉庫組長、生產部主管及各組長核對次日的《生產派工單》,并在17:30前下達給生產部;

    2、推行備料制: PMC文員依《周滾動計劃》、提前一周將《備料單》打印經計劃員和物控員審核后分發給倉庫備料,提前三天領料至車間,產品投拉提前4個工作小時制作首件,將物料異常排除在產前。

    現場管理混亂,員工動作不規范。

    1.討論制定一系列動作控制卡:生產主管、組長、多能工及物料員崗位動作控制卡,員工離崗動作控制卡,靜電管理動作控制卡;

    2、嚴格控制員工按流水線間距進行投線作業,并要求產品單一取、放,禁止成堆取放,避免電路板上電子元件因摩擦而掉件所產生的不良;

    3、所有工位必須按要求戴靜電環,每天由IPQC進行檢測,請購防靜電隔板用來間隔存儲半成品,取消報紙間隔存儲的方式。

    員工自檢意識差,僅靠終檢控制質量,導致測試合格率低。

    推行員工自檢、互檢活動,對自己工位作業完的產品要進行自檢再投線,并在作業前檢查上一工序的品質。

     

     

    執行過程中進行頻繁的檢查

    1.實施前的工作習慣:

    有規定不執行,管理人員對于每天的每一個動作到底有沒有執行,不清楚;到底誰沒有執行,不知道;什么動作沒有執行,不知道。

    2.實施后新的做法:

    稽核:管理層、稽核人員及老師全線跟進,發現問題及時改進。

     

    執行動作進行頻繁總結和激勵

    1.實施前的工作習慣:

    沒有關注改善動作的效果,沒有每天關注數據,所以,每天數據有沒有變化,不確定!動作改善有沒有效果,不確定!憑感覺評價或者不評價每個人的工作好壞!

    2.實施后新的做法:

    每日考核,獎勵日清,并組織管理層每天18:25進行小結改善。



    項目成效】:


        

                              月份

    類別

    改造前

    7月份(5天)

    8月份(10天)

    提升比例

                 小時產量

    DVD

    85

    未生產

    106

    25%↑

     

    卡帶機

    100

    152

    未生產

    52%↑

     

    U盤機

    160

    未生產

    未生產

    測試合格

    91.65%

    99.44%

    99.72%

    9%↑


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