【公司信息】:
盛世科技有限公司創立于1995年,是從事汽車配用品,個人和家用防盜系列,無線遙控電子產品,電源充電器產品等消費性電子產品集研發至生產全過程的機構,主要客戶來自于OEMs和世界級經銷商。
公司以雄厚的技術實力、一流的設備、穩定的產品質量、全方位的經營服務、良好的市場信譽,成功地將大量質優價廉的產品銷往世界各地。公司信念是追求卓越,持續改善,并成為一流的制造企業。
目前已成功將安全防盜產品應用于家庭及工業領域;無線遙控技術具有可靠性及高性能,電源充電器及系列充電器產品也已成功銷往世界各地。
公司擁有1000余優秀員工,將不斷完善,不斷創新,擴大自己的產品領域,做到互惠互利、共同發展。
【行業類型】: 電子行業
【項目背景】:
1、通過第一期為期6個月的管理實施,生產效率已從原來的80%,提升到100%;
2、當生產效率達100%時,企業人員滿足于現狀,認為公司作為港資企業,標準工時的測算是相當嚴謹的,生產效率提升了20%已經非常不容易,再往上提升是相當困難的;
3、項目老師根據項目運作經驗和行業水平,認為生產效率提升還有很大空間,只要充分發揮員工的聰明才智,調動員工工作積極性,推動工裝治具、測試治具的技術改造,逐步提高公司半自動化、自動化生產技術,就可以實現。
【解決策略】:
一、邦有道管理顧問生產效率數據分析
1.實施前的工作習慣:
知道生產效率低的問題,也有統計生產效率的數據,但是生產效率為什么低,不知道!也采取了一些措施去提升生產效率,但效果不明顯。然后就認為生產效率提升很困難,對生產效率低下習以為常。
2.實施后的做法:
A.通過產前物料、工裝治具、圖紙、作業標準的準備,以及品質排查、工序調整、員工積極性的調動等措施,生產效率從原來的80%提升到100%;
B.通過對生產效率提升20%的分析,發現并沒有對工裝治具的改良做出很多動作,很多生產現場使用的工裝治具已使用多年,工裝治具的效率直接影響生產效率。
二、影響工裝治具改良的核心問題分析
1.實施前的工作習慣:
(1)公司產品種類多、工藝復雜,但管理人員沒有經常在現場了解問題,不清楚工裝治具存在哪些問題,更沒有幫助員工解決好操作難度的問題。
(2)公司有專門的工裝治具制作室,但負責制作新產品的工裝治具,大量老產品的工裝治具無人改善。
2.實施后的做法:
分析影響工作治具改良的核心問題:
(1)管理人員、技術人員、員工不關注工裝治具改良
(2)工裝治具改良工作無人統籌;
(3)員工對工裝治具改良積極性不高;
(4)工裝治具改良針對性不強;
(5)效率排查未與工裝治具改良對接;
(6)非專業人員能提案,但不會制作治具。
三、針對問題點,形成對策
1.實施前的工作習慣:
在針對工裝治具改良問題,企業之前也會做一些改善,但很多是沒有真正去通過數據、問題點的分析,也沒有發動全員進行討論、制定對策,所以改善動作往往執行不到位,或者執行無效果。
2.實施后的做法:
針對影響工裝治具改善異常問題,召集生產部、工程部管理人員和基層老員工,共同討論確定了解決思路和對策,并形成改善方案:
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存在原因 |
改善措施 |
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管理人員、技術人員、員工不關注工裝治具改良 |
1、推行工裝測試治具技改、自動化提升方案; 2、2月6日將現場改善提案的目標調整為主要針對工裝治具改良, 通過增加工裝治具和改善現有的工裝治具設備而縮減生產人手,或減輕勞動強度,提高生產效率. |
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工裝治具改良工作無人統籌 |
由副廠長任負責組織統籌,生產工程部經理負責主持收集審查提案,每個提案安排責任人落實制作,使用驗證,更新工藝文件資料至正式投入使用效果跟進. |
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員工對工裝治具改良積極性不高 |
發動全員參與,案例樣板宣傳,在公司周三的培訓課上讓提案人親自上臺講解提案過程和效果.分享經驗. |
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制定工裝治具技改提案激勵措施 |
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工裝治具改良針對性不強 |
根據生產計劃,在每周二的會議上給生產技術員(PE,QE).生產線管理人員(經理,主任,拉長),提供下周投產的產品資料.讓大家圍繞要投產的產品做研究.有針對性做提案. |
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效率排查未與工裝治具改良對接 |
每天效率排查會上對影響效率的操作工位讓技術人員想辦法是否可通過治具來提升效率,消除瓶頸. |
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非專業人員能提案,但不會制作治具 |
治具的制作,提案人可以先向治具制作的技術人員口述,或是提供圖紙,由治具制作技術員負責完成制作.簡單的治具或是PE技術員自己會制作的也可以自己制作.治具技術部門全力配合,按提案要求時間完成. |
四、攻關動作必須要求反復查
1.實施前的工作習慣:
隨意檢查或者不檢查攻關動作是否執行,不是很關注每一次動作執行的好壞,每天改善動作是否每次執行,不完全確定;
2.實施后新的做法:
稽核中心跟進檢查,所有提案收集后資料同時發送給稽核中心,稽核員按提案完成的時間檢查進度和使用情況.
五、攻關動作必須要求反復總結和評價
1.實施前的工作習慣:
不對改善情況進行總結,不關注改善效果,工裝治具改良是否有效果,不完全確定,憑感覺評價或不評價改善動作的效果;
2.實施后新的做法:
每周三晚上召開工裝治具改良總結會,由副廠長組織PE、生產、品質等部門人員進行總結,對有效的改良進行表彰獎勵,對改良不夠好的進行通報,并明確下周改良任務及責任人。
【項目成效】:
1、2月7日開始, 有關工裝治具增加和改善縮減人手提高效率的提案采納有43個,其中已完成了治具制作使用的23個,可以縮減16個工序人手,原來的瓶頸工序現在效率大大提升,有的效率提升幅度達到92.53%;
2、原計劃2月份需要生產工人310人,實際生產人數300人,且其中100人是新員工上崗,并提前完成生產任務.
3、2月份在減少人手、新員工多的情況下,生產效率仍達到了110.6%。
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